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尿素废水处理工艺

发布时间:2018-5-15 11:13:28  中国污水处理工程网

  申请日2014.03.19

  公开(公告)日2015.09.23

  IPC分类号C02F1/72

  摘要

  本发明公开了一种尿素废水处理工艺,包括:步骤a:通过设置的旁路管道将各个生产线的尿素废水收集至反应池中,通过PLC可编程逻辑控制器控制上述旁路管道的开闭,当反应池中的尿素废水达到预设高度时,PLC控制所述旁路管道关闭;以及步骤b-g;本发明可应用于尿素生产技术,应用本发明能够有效降低对环境的污染;本发明整个处理工艺过成通过PLC自动控制实现,能够有效提高处理效率,并能够有效降低人力成本。

  权利要求书

  1.一种尿素废水处理工艺,其特征在于,包括:

  步骤a:

  通过设置的旁路管道将各个生产线的尿素废水收集至反应池中,通过 PLC可编程逻辑控制器控制上述旁路管道的开闭,当反应池中的尿素废水达 到预设高度时,PLC控制所述旁路管道关闭;

  步骤b:

  PLC控制盐酸储存桶的下阀门开启,盐酸由储存桶流入反应池中,所述 盐酸的质量百分比浓度为25-28%;同时,PLC控制设置在反应池的搅拌器启 动搅拌作业;当反应池中设置的PH值传感器检测到反应池中的PH值发送给 PLC,当PH值传感器的检测值为4.5-5时,PLC控制盐酸储存桶的下阀门关 闭;

  步骤c:

  PLC控制双氧水储存桶的下阀门开启,双氧水由储存桶流入反应池中; 所述双氧水的质量百分比浓度为40-44%,所述双氧水的加入体积与所述反应 池中的尿素废水的体积之比为:1:160至1:200;设置在双氧水储存桶下方 的流量传感器检测到双氧水的投入量达到预定值时,所述流量传感器向PLC 发出投入量到位信号,PLC控制双氧水储存桶的下阀门关闭;

  步骤d:

  当检测到双氧水储存桶的下阀门关闭时间为2h时,PLC控制催化剂储存 桶的下阀门开启,当催化剂的加入量与所述步骤c中双氧水的加入量的体积 为1:1至1:1.2时,PLC控制催化剂储存桶的下阀门关闭;

  步骤e:

  当检测到催化剂储存桶的下阀门关闭时间为1h时,PLC控制设置在反应 池的搅拌器停止搅拌作业;

  步骤f:

  当检测到搅拌器停止搅拌作业1h时,PLC控制反应池的出水阀门开启, 并将所述反应池中的废水排除反应池外,当排净后关闭上述出水阀门;

  步骤g:

  PLC控制与各个生产线连接的旁路管道开启,并执行步骤a。

  2.根据权利要求1所述的尿素废水处理工艺,其特征在于,

  所述步骤b中,所述盐酸的质量百分比浓度为26%。

  3.根据权利要求1所述的尿素废水处理工艺,其特征在于,

  所述步骤b中,所述盐酸的质量百分比浓度为27%。

  4.根据权利要求1所述的尿素废水处理工艺,其特征在于,

  所述步骤c中,所述双氧水的质量百分比浓度为42%。

  5.根据权利要求1所述的尿素废水处理工艺,其特征在于,

  所述步骤c中,所述双氧水的质量百分比浓度为43%。

  说明书

  一种尿素废水处理工艺

  技术领域

  本发明涉及尿素生产技术,尤其是一种尿素废水处理工艺。

  背景技术

  现有技术中,工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液, 其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的 污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染 也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。因此,对于保护环境来说,工 业废水的处理比城市污水的处理更为重要。

  目前,在尿素的生产过程中,总是不能避免的产生很多工业废水;其中, 这些废水中含有大量的尿素,如果直接排放出去,则会造成污染;基于此, 针对尿素废水处理的技术手段,现有技术中有很多很多;然而,现有技术中 的这些尿素废水处理的技术方案并不能有效的处理尿素废水,不能使得处理 结果最优;很容易造成环境的二次污染;或者,现有的技术方案处理较为复 杂,投入成本较高,并不能很好的满足企业生存需要。

  发明内容

  本发明解决的技术问题是提供一种尿素废水处理工艺,能够有效解决现 有技术方案处理较为复杂,投入成本较高,并不能很好的满足企业生存需要 的缺陷,以及能够有效实现最优的污水处理结构。

  为解决上述技术问题,本发明提供了一种尿素废水处理工艺,其特征在 于,包括:

  步骤a:

  通过设置的旁路管道将各个生产线的尿素废水收集至反应池中,通过 PLC可编程逻辑控制器控制上述旁路管道的开闭,当反应池中的尿素废水达 到预设高度时,PLC控制所述旁路管道关闭;

  步骤b:

  PLC控制盐酸储存桶的下阀门开启,盐酸由储存桶流入反应池中,所述 盐酸的质量百分比浓度为25-28%;同时,PLC控制设置在反应池的搅拌器启 动搅拌作业;当反应池中设置的PH值传感器检测到反应池中的PH值发送给 PLC,当PH值传感器的检测值为4.5-5时,PLC控制盐酸储存桶的下阀门关 闭;

  步骤c:

  PLC控制双氧水储存桶的下阀门开启,双氧水由储存桶流入反应池中; 所述双氧水的质量百分比浓度为40-44%,所述双氧水的加入体积与所述反应 池中的尿素废水的体积之比为:1:160至1:200;设置在双氧水储存桶下方 的流量传感器检测到双氧水的投入量达到预定值时,所述流量传感器向PLC 发出投入量到位信号,PLC控制双氧水储存桶的下阀门关闭;

  步骤d:

  当检测到双氧水储存桶的下阀门关闭时间为2h时,PLC控制催化剂储存 桶的下阀门开启,当催化剂的加入量与所述步骤c中双氧水的加入量的体积 为1:1至1:1.2时,PLC控制催化剂储存桶的下阀门关闭;

  步骤e:

  当检测到催化剂储存桶的下阀门关闭时间为1h时,PLC控制设置在反应 池的搅拌器停止搅拌作业;

  步骤f:

  当检测到搅拌器停止搅拌作业1h时,PLC控制反应池的出水阀门开启, 并将所述反应池中的废水排除反应池外,当排净后关闭上述出水阀门;

  步骤g:

  PLC控制与各个生产线连接的旁路管道开启,并执行步骤a。

  优选地,上述尿素废水处理工艺还可具有如下特点,

  所述步骤b中,所述盐酸的质量百分比浓度为26%。

  优选地,上述尿素废水处理工艺还可具有如下特点,

  所述步骤b中,所述盐酸的质量百分比浓度为27%。

  优选地,上述尿素废水处理工艺还可具有如下特点,

  所述步骤c中,所述双氧水的质量百分比浓度为42%。

  优选地,上述尿素废水处理工艺还可具有如下特点,

  所述步骤c中,所述双氧水的质量百分比浓度为43%。

  本发明上述技术方案具有如下有益效果:

  本发明可大幅度的降低污水中的尿素含量,能够有效降低对环境的污染; 本发明整个处理工艺过成通过PLC自动控制实现,能够有效提高处理效率, 并能够有效降低人力成本。

  本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说 明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优 点可通过在说明书、权利要求书中所特别指出的结构来实现和获得。

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