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炼油催化剂厂含硅废水处理

中国污水处理工程网 时间:2018-3-16 16:39:31

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  炼油厂所用催化剂一般以Si、Al作载体,因此,生产催化剂的厂家所排废水含Si较高,以硅胶形式存在的含Si悬浮物很难沉降。采用聚丙烯酰胺絮凝剂沉降效果不理想,不仅排放水悬浮物指标达不到国家排放标准,而且由于悬浮物的存在,严重影响了废水 中氨氮处理工艺实施。降低催化剂厂废水中悬浮物的含量,并降低处理成本,已成为催化剂厂急待解决的难题。

  1废水的性质:试验所用废水取自某催化剂厂综合车间及各生产车间排出口废水,样品基本性质如表1所示。所有废水,未经处理都是混浊的。

  2废水处理工艺:2.1药剂选择:生产催化剂所排废水中的Si是由原料水玻璃带入的,因此有以下反应进行¨:Na20·nSiO2+2H+xH20—2Na+nSiO2·(z+1)H20(1)该反应中新生态的SiO,最初处于晶质状态,形成真溶液,但溶解的SiO2具有很大的聚合能力,可逐渐结合在一起形成典型的带负电的二氧化硅胶体溶液。该溶液极易被带正电的电解质所凝结。基于此原理,我们选用聚铝作凝聚剂,非离子型聚丙烯酰胺(PAM)作絮凝剂,对混合废水进行了处理,其中混合废水为综合废水与Nay分子筛废水按体积比8:1混合。,废水处理pH值在6.5~7.5范围效果最好,这时可溶硅能最大限度地析出。pH值越高,絮凝沉降的速度越慢,上清液清亮度也降低;pH<6.5时,上清液虽清亮但可溶性硅高。将综合废水与Nay分子筛废水按不同比例混合,亦有相同的结果。综合废水与Nay废水混合处理时,由于Nay分子筛废液含可溶性硅高(达到22000~39000g/t),在中和过程中,可溶性硅短时间内大部分未能生成硅胶悬浮物。经过处理后,上清液虽然清亮,但SiO:含量仍很高,放置1h后,因硅胶继续析出而变浑浊。事实上,由Nay分子筛废液生成硅铝胶后,其滤液si02含量仅49.7g/t,NI-I,含量可降到35g/t,不需再处理即可排放。具体联系污水宝或参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。

  结轮:1)综合酸性废水与Nay分子筛废水按体积比8:1混合后,不能用阳离子絮凝剂处理,必须以聚铝和PAM联合作用,方可使硅悬浮物沉降快,上清液清亮。但上清液中可溶硅高,放置1h后仍变浑浊。因此,Nay分子筛废水不宜与综合酸性废水合并处理。但Nay分子筛废水生产硅铝胶后排出的水可与综合酸性废水合并处理。也可考虑直接排放,因其滤液中含Sio'及氨氮均很低。2)实验室进行的人工混合废水处理试验表明:药剂制度对废水组成变化的适应性较强。3)阳离子絮凝剂D水溶液稳定性差,配药2天后效果明显降低。