公司投资140万元,在泰兴经济开发区从事改造生产脱胶油项目,项目占地33335m2。本项目通过更新(大型回转筛、计量秤、破碎机、豆皮筛等)和新增(热引风机、冷引风机、旋流塔和喷淋水泵等)部分设备,对原压榨一二期生产线进行技术改造,项目改造完成后,年新增消耗原料大豆约69万吨,新增外售脱胶油10万吨,豆粕53.82万吨。
①废气处理
本次技改废气处理设施内容为:(1)对原有高压蒸汽锅炉增加SCR脱硝装置;(2)现有厂区实验室和精炼车间实验室实验废气原为无组织排放,厂区实验室新增 1 套活性炭吸附装置和一根 15m 高排气筒,精炼车间实验室新增一套活性炭吸附装置,废气处理后通过现有 DA025 排气筒排放,无组织改为有组织排放;(3)原压榨一期浸出尾气合并 DC1,2 层尾气通过“矿物油+冷凝回收+水洗塔+微波光氧”进行处理,DC3,4 层尾气通过“水洗塔+微波光氧”进行处理,两股废气处理后通过 DA010 排气筒排放。本次技改新增一根21m高排气筒,DC3,4 层尾气通过“水洗塔+微波光氧”进行处理由新增的21m高排气筒DA030 排放,浸出尾气合并 DC1,2 层尾气经处理后仍通过原DA010 排放;(4)食堂新增 1 套油烟净化装置,废气经处理后通过 1 根12m 高排气筒排放;(5)本技改项目涉及的其余废气处理设施包括大豆卸料口布袋除尘器、大豆出仓排口布袋除尘器等废气处理设施,依托现有。
②废水处理
本项目现有一座污水处理站,污水站设计规模为800t/d。本次技改项目新增废水量 36.77t/d(12135t/a)完成后,现有项目废水产生量为681.09t/d(224759t/a),污水站余量为 118.91t/d(39240t/a),具有依托可行性;现有污水处理站废气通过密闭管道收集后经“生物塔+微波光氧”处理后排放,本次技改依托现有废气处理措施
③事故应急池
本次技改不新增事故应急池,本次技改依托现有厂区事故应急池。厂区现有 4 座事故应急池(车间一 1 座 170 m3、车间二一座170 m3、厂区污水站2座,1 座 190m3、1 座 140m3),依托具有可行性。
④危废仓库
本项目现有一座危废仓库,占地面积为 30m2,本次技改依托现有;危废仓库废气通过密闭管道收集后经“生物塔+微波光氧”处理后排放,本次技改依托现有废气处理措施。
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