新增φ150/φ550*550四辊可逆轧机,淘汰原有Φ145轧机,根据客户要求,在轧机设计过程中,选用性能优良,成熟可靠,生产成本较低,所生产的产品具有高精度的主体设备,因此采用液压压下系统,同时配备液压厚度AGC自动控制系统,工作辊正弯辊系统,以生产板型优良,厚度公差精度高的产品,增加产品的市场竞争能力,同时节约钢带单位产品能耗;新增HJ550全自动纵剪机,淘汰HJ450全自动纵剪机。原生产线有2组天燃气加热强对流罩式全氢退火炉,取代了2组传统的高能耗电加热方式退火炉;配套一个100Nm3/h氢气提纯装置{20立方米的氢气储罐(DN2400H5275)}。项目竣工后,产品质量更有竟争力,生产成本降低,产能不变。淘汰原有中145 轧机,改为中150/Ф550x550 轧机,技改前现有全厂年用电量1131.25万 kW.h,天然气用量 31.15万 m3,年用折标煤1768.56tce(当量值),3597.79tce(等价值);技改后全厂年用电量1147.11万kW.h,天然气用量39.35万m3,年用折标煤1887.63tce(当量值),3742.5tce(等价值); 技改后新增年用电量19.49万kW.h,天然气用量8.2万m3,折标煤 119.06tce(当量值)144.71tce(等价值)。由于更换了新的轧机,产品质量更好,主市场竞争力,但技改后项目钢带单位产品综合能耗75.51kgce/t,比技改前钢带单位产品综合能耗 70.74kgce/t,上升了4.77kgce。
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