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高新高炉喷吹酸洗污泥技术

发布时间:2025-4-25 10:39:30  中国污水处理工程网

公布日:2023.08.22

申请日:2023.05.04

分类号:C21B5/00(2006.01)I;C21B5/04(2006.01)I;C22B1/00(2006.01)I;C22B7/00(2006.01)I;C22B34/32(2006.01)I;C22B23/02(2006.01)I

摘要

本发明公开了一种高炉喷吹酸洗污泥的方法,包括:(1)对酸洗污泥进行烘干处理,得到干燥酸洗污泥;(2)将干燥酸洗污泥与喷吹煤混合、研磨,得到混合细粉;(3)将混合细粉用于高炉喷煤工序。本发明的方法有效循环利用不锈钢酸洗污泥,改善高炉炉缸区域炉渣的性能,降低炉渣黏度和炉渣熔点,促进渣铁的排放。同时,有效回收酸洗污泥中的金属元素,达到固废不出厂、固废合理利用的效果。

 

权利要求书

1.一种高炉喷吹酸洗污泥的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)对不锈钢酸洗污泥进行烘干处理,得到干燥的酸洗污泥;(2)将干燥的酸洗污泥与喷吹煤混合、研磨,得到混合细粉;(3)将混合细粉用于高炉喷煤工序。

2.根据权利要求1所述的高炉喷吹酸洗污泥的方法,其特征在于,在步骤(1)中,所述干燥的酸洗污泥的含水量在4%以下。

3.根据权利要求1所述的高炉喷吹酸洗污泥的方法,其特征在于,在步骤(2)中,所述混合细粉中粒度在0.074mm以下的部分不低于70%。

4.根据权利要求1所述的高炉喷吹酸洗污泥的方法,其特征在于,在步骤(2)中,根据炉缸截面积利用系数确定所述干燥酸洗污泥的用量。

5.根据权利要求4所述的高炉喷吹酸洗污泥的方法,其特征在于,在步骤(2)中,如果所述炉缸截面积利用系数≤55t/m2·d,所述干燥的酸洗污泥的用量是1215kg/t·铁水;如果55t/m2·d<所述炉缸截面积利用系数<60t/m2·d,所述干燥的酸洗污泥的用量是911kg/t·铁水;如果60t/m2·d≤所述炉缸截面积利用系数<70t/m2·d,所述干燥的酸洗污泥的用量是68kg/t·铁水;如果所述炉缸截面积利用系数≥70t/m2·d,所述干燥的酸洗污泥的用量≤5kg/t·铁水。

6.根据权利要求1所述的高炉喷吹酸洗污泥的方法,其特征在于,在步骤(2)中,根据煤比确定所述混合细粉中所述干燥的酸洗污泥的比例。

7.根据权利要求6所述的高炉喷吹酸洗污泥的方法,其特征在于,在步骤(2)中,如果所述煤比≤110kg/t,所述干燥的酸洗污泥的比例是12%~15%;如果110kg/t<所述煤比<140kg/t,所述干燥的酸洗污泥的比例是8%~11%;如果140kg/t≤所述煤比<170kg/t,所述干燥的酸洗污泥的比例是4%~7%;如果所述煤比≥170kg/t,所述干燥的酸洗污泥的比例≤3%。

8.根据权利要求1所述的高炉喷吹酸洗污泥的方法,其特征在于,在步骤(2)中,烟煤在所述混合细粉中的比例不低于25%。

发明内容

本发明的目的是提供一种高炉喷吹酸洗污泥的方法,借助该方法,将不锈钢酸洗污泥的利用与高炉喷煤技术联系在一起,有效循环利用不锈酸洗污泥,改善高炉炉缸区域炉渣的性能,降低炉渣黏度和炉渣熔点,促进渣铁的排放,同时,有效回收酸洗污泥中的金属元素,达到固废不出厂、固废合理利用的效果。

具体来说,本发明通过如下技术方案实现的:

一种高炉喷吹酸洗污泥的方法,包括如下步骤:

(1)对不锈钢酸洗污泥进行烘干处理,得到干燥的酸洗污泥;

(2)将干燥的酸洗污泥与喷吹煤混合、研磨,得到混合细粉;

(3)将混合细粉用于高炉喷煤工序。

可选地,在步骤(1)中,所述干燥的酸洗污泥的含水量在4%以下。

可选地,在步骤(2)中,所述混合细粉中粒度在0.074mm以下的部分不低于70%。

可选地,在步骤(2)中,根据炉缸截面积利用系数确定所述干燥的酸洗污泥的用量。

可选地,在步骤(2)中,如果所述炉缸截面积利用系数≤55t/m2·d,所述干燥的酸洗污泥的用量是1215kg/t·铁水;如果55t/m2·d<所述炉缸截面积利用系数<60t/m2·d,所述干燥的酸洗污泥的用量是911kg/t·铁水;如果60t/m2·d≤所述炉缸截面积利用系数<70t/m2·d,所述干燥的酸洗污泥的用量是68kg/t·铁水;如果所述炉缸截面积利用系数≥70t/m2·d,所述干燥的酸洗污泥的用量≤5kg/t·铁水。

可选地,在步骤(2)中,根据煤比确定所述混合细粉中所述干燥的酸洗污泥的比例。

可选地,在步骤(2)中,如果所述煤比≤110kg/t,所述干燥的酸洗污泥的比例是12%~15%;如果110kg/t<所述煤比<140kg/t,所述干燥的酸洗污泥的比例是8%~11%;如果140kg/t≤所述煤比<170kg/t,所述干燥的酸洗污泥的比例是4%~7%;如果所述煤比≥170kg/t,所述干燥的酸洗污泥的比例≤3%。

可选地,在步骤(2)中,烟煤在所述混合细粉中的比例不低于25%。

由上述技术方案可知,本发明的高炉喷吹酸洗污泥的方法,至少具有如下有益效果:

(1)本发明的高炉喷吹酸洗污泥的方法提高了风口渣的碱度,降低煤粉灰分熔融酸性渣的熔点,增加回旋区的体积,改善死料柱的透液性。

(2)本发明的高炉喷吹酸洗污泥的方法能够使酸洗污泥中CrNi元素回收进入铁水中,可直接用于冶炼不锈钢,实现酸洗污泥的循环利用。

(发明人:刘文文;张华;李昊堃;史永林;仪桂兰;范建军;梁建忠;贺佳)

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