客服电话:400-000-2365

陶瓷膜生物反应器对农村生活污水处理效果探究

中国污水处理工程网 时间:2020-9-29 18:20:51

污水处理技术 | 汇聚全球环保力量,降低企业治污成本

  我国农村每年约产生 80 亿t生活污水,大部分未经处理便直接排入自然水系中。随着水体污染的加剧,《城镇污水处理厂污染物排放标准》对处理后污水的氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)等指标有了更严格的要求。

  膜-生物反应器(MBR)利用膜的高效截留代替传统工艺中的二沉池,具有出水水质好、耐冲击负荷、产泥少、占地面积小等优点,是农村生活污水处理的重要工艺之一。MBR 工艺的核心是膜组件,其中有机膜的应用最广泛,材质主要为聚氯乙烯(polyvi⁃ nyl chloride,PVC)、聚氯氟乙烯(polyvinylidene fluo⁃ ride,PVDF)。但有机膜具有易损坏、易受化学物质侵蚀、易产生不可逆污染等缺点,影响处理效果,且日常维护管理复杂。农村地区经济技术相对落后,缺乏专业技术人员,传统 MBR 建成投产后难以保证科学的维护与管理[8]。相比而言,陶瓷膜具有抗污染性能好、耐酸碱性、机械强度大、结构稳定以及维护简单等优势,更适合应用于MBR 处理农村生活污水。

  目前研究主要集中在C-MBR 对于校园生活污水、医院污水、炼油废水的处理以及膜污染特性,对于C-MBR 在农村生活污水中的应用,尤其是脱氮除磷强化工艺鲜有报道。本研究采用浸没式平板陶瓷膜-MBR 工艺处理农村生活污水,对 C-MBR 处理农村生活污水的效果、脱氮除磷性能进行了强化研究。其中,通过优化回流比、DO、HRT 进行强化脱氮。由于传统MBR 单一的工艺对磷的去除效果难以满足日益严格的排放标准,限制了其广泛应用。目前,为解决MBR 除磷效果差的问题,研究主要集中在化学法,通过投加化学药剂进行除磷,填料吸附除磷在C-MBR 农村生活污水处理中相对不多。本研究采用粉煤灰多孔填料吸附进行强化除磷,相比化学法,操作简单,维护量小。从而为C-MBR 工艺在农村生活污水中的应用,以及脱氮除磷强化提供解决思路和有益参考。

  1 材料与方法

  1.1 工艺与装置

  图 1 为强化前工艺流程与装置示意图。工艺设有调节池、缺氧池、厌氧池、好氧池和出水池等,各池材质均为有机玻璃。调节池容积为 500 L,用于配水并调节水质。好氧池长25 cm,宽25 cm,高64 cm,容积为 40 L,缺氧池∶厌氧池∶好氧池体积比为 1∶1∶2,可根据试验要求调节水位和有效容积,同时设置陶瓷膜反冲洗装置。调节池中设置进水管,利用蠕动泵向缺氧池配水,后利用重力流入厌氧池,两池中设有搅拌器。好氧池内底部安装曝气穿孔管,利用曝气泵曝气,池中设有回流管,混合液经回流泵回流。膜组件放置在好氧池混合液中,抽吸出水。

  1.2 试验材料

  试验采用的平板陶瓷膜由河南方周瓷业生产。

  主要膜材质为Al2O3,膜孔径有 1000、500、100 nm 和 50 nm 四种。接种污泥来源于上海市长宁区天山路污水处理厂,该厂处理对象为城镇生活污水,污泥经两个月的培养驯化,浓度性质达到稳定后用于试验。试验用水为人工模拟生活污水,以葡萄糖为碳源,NH4Cl 为主要氮源,鱼粉蛋白胨为辅助氮源,KH2PO4为磷源。进水COD 和TN、NH3-N、TP 的质量浓度分别为 360.00~661.00、33.90~57.60、16.80~32.30 mg·L-1和4.78~5.77 mg·L-1。

  1.3 分析项目及方法

  MLS试验分析的项目主要有COD、TN、NH3-N、TP、S、pH 和DO 等,检测方法COD 采用快速消解分光光度法,TN 采用碱性过硫酸钾紫外分光光度法, NH3-N 采用纳氏试剂分光光度法,TP 采用钼酸盐分光光度法,MLSS 采用烘干称量法,pH 采用酸度计(型号:WTW pH-3210),DO 采用便携式溶解氧仪(型号:

LJAA5[1S6{_[QC1R1F4Q]CV.png

  WTW Oxi-3310)。

  2 结果与讨论

  2.1 污染物去除效果

  经过前期预试验,确定在膜通量20 L·m-2·h-1、膜孔径50 nm、好氧池MLSS 3000 mg·L-1 运行条件下,膜清洗周期最长且出水水质稳定。为明确传统C-MBR对氮磷去除的局限性,提供工艺优化方向,先在常规条件下[总HRT 为6 h(其实好氧池HRT 2 h),DO 3.00 mg·L-1,回流比50%]研究C-MBR 去除效果。具体联系污水宝或参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。

  2.1.1 COD 去除效果

  C-MBR 对于COD 的去除效果见图 2。由图 2 可知,进水COD 平均浓度为554.80 mg·L-1,出水平均浓度为34.90 mg·L-1,平均去除率为93.68%,出水COD 浓度满足一级A 排放标准(50.00 mg·L-1)。其中,陶瓷膜进水COD 平均浓度为298.63 mg·L-1,出水平均浓度为

)JS1B%QBRAO1AI9~X`ZW4LB.png

  34.90 mg·L-1,陶瓷膜对COD 平均截留率可达90.16%。其原因是,膜池内的MLSS 较高,有机物与微生物在池内充分反应;同时由于陶瓷膜对溶液中固体悬浮颗粒、蛋白质、酶等大分子有机物进行拦截,增加了微生物与有机物接触时间,强化了有机物的生物降解。

  2.1.1 TN 去除效果

  C-MBR 对于TN 的去除效果见图 3。由图 3 可知,进水 TN 平均浓度为 47.68 mg·L-1,出水平均浓度为22.59 mg·L-1,C-MBR 对TN 平均去除率为50.52%,出水TN 浓度不满足一级A 排放标准(15.00 mg·L-1)。其中,陶瓷膜进水 TN 平均浓度为 27.52 mg·L-1,出水平均浓度为22.59 mg·L-1,陶瓷膜对TN 平均截留率为18.02%。TN 的去除主要靠好氧池的硝化作用与缺氧池的反硝化作用。此外,陶瓷膜会截留未被完全降解的含氮有机大分子。TN 的去除受多个工艺参数影响,后续将进行强化脱氮工艺研究。

__{D5PF7L7%(V{F@G1`Y}0W.png

  2.1.3 NH3-N 去除效果

  C-MBR 对NH3-N 的去除效果如图4 所示。由图可知,进水NH3-N 平均浓度为24.77 mg·L-1,出水平均浓度为1.13 mg·L-1,平均去除率为95.00%,满足一级A 排放标准(5.00 mg·L-1)。其中,陶瓷膜对NH3-N平均截留率为6.20%。分析认为:NH3-N 主要以离子形式存在,直径小于膜孔径,可能存在NH3-N 附着在悬浮颗粒物上,被陶瓷膜所截留,但总体来说陶瓷膜对NH3-N 的截留作用很小。NH3-N 的去除主要是在有氧条件下,通过硝化作用转化为硝酸盐氮和亚硝酸盐氮。好氧池内DO 充足且硝化菌浓度高,硝化反应彻底,因此NH3-N 有较好的去除效果。

  2.1.4 TP 去除效果

  图 5 为TP 的去除效果。由图 5 可知,进水 TP 平均浓度为 4.99 mg·L-1,出水平均浓度为 4.57 mg·L-1,平均去除率仅为 12.32%,远未达到一级 A 排放标准

6`D~}I@QT6OTYHU)96H{%%X.png

  (0.50 mg·L-1)。其中陶瓷膜对 TP 的截留率为 2.8%。分析认为:生物除磷主要利用聚磷菌在好氧状态下过量摄取磷,通过及时排放剩余污泥进行除磷。由于 C-MBR 中污泥被膜截留在好氧池中,泥龄长,排泥量少,因此 C-MBR 除磷效果差。为提高TP 去除效果,后续将进行强化除磷研究。

  2.2 膜组件污染速率

  试验采用恒定膜通量的运行方式。如图6 所示,因膜面污堵会出现压力损耗,跨膜压差随着过滤的不

  断进行而逐渐增加。陶瓷膜的物理特性使其能承受较高的连续运行跨膜压差(上限值为±60 kPa),且具有耐腐蚀性强(次氯酸钠溶液)的特点。

9O(FB`V6ZB(2RRDGZ`9$T{S.png

  当达到清洗压差时,利用加药泵将 1000 mg·L-1的次氯酸钠溶液,以每片膜500 mL·30 min-1 的速度缓慢注入陶瓷膜片中,经反冲洗装置进行清洗药剂排出,膜压力恢复速率最快,清洗效果最佳。理论上提高膜通量,可减少膜组件的数量,降低投资费用,但过高的膜通量会造成膜清洗频繁,加速膜的老化,增加膜的更换成本,本试验中膜通量 20 L·m-2·h-1 时性价比最高。

  2.3 强化脱氮研究

  为强化C-MBR 脱氮效果,将对回流比、DO、好氧池HRT 等工艺参数进行优化,以使C-MBR 出水水质稳定,出水 TN 浓度达到一级A 标准,且尽量减少能耗。

  2.3.1 回流比对脱氮效果的影响

  回流作为活性污泥工艺中的重要参数之一,对脱氮起重要的作用,与膜过滤技术结合后,回流也有了新的特点,能使膜池内混合液更充分混合接触。

  通过改变回流比,旨在提高C-MBR 脱氮效果,使出水TN 浓度达到一级A 标准。试验时间为 80 d,系统稳定后工况为:总 HRT 为 6 h(好氧池 HRT 为 2 h),DO为3.00 mg·L-1。好氧池MLSS、膜通量以及膜孔径工况维持不变。回流比设50%、100%、200% 和300% 四个梯度。图7 为不同回流比下,主要污染物的去除情况。由图7 可知,随着回流比增加,TN 去除率先增加后降低,当回流比为 200% 时,平均去除率最高,为64.60%,出水TN 平均浓度为14.86 mg·L-1,满足一级A排放标准(15.00 mg·L-1);COD 和NH3-N 去除率均高于90%,出水满足一级A 标准;TP 去除率呈下降趋势。这是因为:(1)当回流比提高,回流至缺氧池的硝态氮增多,经反硝化作用TN 去除率提高;当回流比过高(如300%),回流量携带的氧增多,缺氧池内缺氧环境被破坏,反硝化菌活性被抑制,且回流至缺氧段的硝态氮接近饱和,异养菌数量也增多,有限的碳源无法提供足够的电子供体,导致无法将回流的硝态氮完全还原,TN 去除率下降;(2)C-MBR 耐冲击负荷能力较强,对 COD 有稳定的处理效果;(3)好氧池中硝化菌活性较高,硝化反应彻底,因此NH3-N 去除效果好;(4)随着回流比增加,厌氧池中 DO 增加,影响厌氧释磷,不彻底的释磷不利于好氧条件下聚磷菌的过量吸磷[20],因此 TP 去除率下降。综上,回流比为200% 时,出水TN 平均浓度满足一级A 排放标准。因此是系统最佳回流比。

  2.3.2 DO 对脱氮效果的影响

  曝气是污水生物处理系统的主要能耗,传统污水处理厂中鼓风曝气能耗占总能耗的 50% 左右,在二级生物处理单元中鼓风机电耗甚至占单元电耗的75%。通过改变DO 浓度,旨在使出水TN 满足一级A 标准的同时,减少能耗。利用便携式溶解氧仪进行实时监测,通过数显气体流量计(型号MF-5712)调节曝气量的大小对DO 浓度进行控制。设置DO 浓度为0.50、1.00、2.00、3.00 mg·L-1 四个梯度,回流比 200%,总HRT 6 h(其中好氧池 HRT 2 h),其他参数维持不变,试验时间为80 d。图8 为不同DO 下,主要污染物的去除情况。

  由图 8 可知,随着 DO 浓度增加,TN 去除率先升高后降低,当 DO 为 2.00 mg·L-1 时,平均去除率达到最高,为65.9%,此时出水TN 浓度为14.13 mg·L-1,满足一级A 标准;NH3-N 去除率逐渐提高,当DO≥2 mg· L-1 时,出水NH3-N 浓度才满足一级A 排放标准(5.00 mg·L-1);COD 平均去除率均大于 90%,无明显变化;TP 去除率逐渐降低。

  这是因为:(1)当DO 浓度过低,好氧池中硝化反应不充分,NH3-N 出水不满足一级A 标准。DO 浓度增加,硝化菌活性增加,NH3-N 的去除效果提高;(2)当DO 浓度增加,硝化反应充分,因此回流的硝态氮增多,反硝化更加彻底,提高了 TN 去除效果。但当DO 浓度过高,回流液中携带的 DO 抑制硝酸盐还原酶的合成和活性,反硝化作用受抑制,降低了TN 的去除效果,且增加能耗;(3)DO 增加,回流液中携带的DO 消耗了缺氧池中易降解的BOD5,碳源不足影响厌氧 释 磷 ,同 时 消 耗 了 细 胞 内 的 聚羟基脂肪酸(PHA),造成除磷效果下降。综上,DO 浓度为2.00 mg·L-1 时,出水TN、NH3-N 浓度均满足一级A 排放标准,且该工况下曝气量小,能耗低,为最佳DO 浓度。

  2.3.3 好氧池HRT 对脱氮效果的影响

5Z86CT`PCEP{8AY@3J$4SLF.png

  2.00当好氧池 HRT 为 2 h,回流比为 200%,DO 为mg·L-1 时,虽然C-MBR 出水TN 平均浓度满足一级A 标准,但出水水质不稳定,仍会出现不达标情况。通过改变好氧池HRT,可提高系统出水稳定性。试验时间为80 d,回流比200%,DO 为2.00 mg·L-1,厌氧池、好氧池各维持2 h,其他参数保持不变。图9 为不同好氧池HRT 下,主要污染物的去除情况。

  由图 9 可知,当好氧池 HRT 为 4 h 时,TN 去除率达到最高,平均去除率可达 69.39%,出水平均浓度为 12.52 mg·L-1,且此时出水水质稳定,运行中 TN 浓度均满足一级A 标准(15.00 mg·L-1);NH3-N 去除率先上升后稳定;COD 去除率上升;TP 去除率无明显变化。

  这是因为:(1)好氧池 HRT 从 2 h 增加到 4 h,NH2 h3-N 去除率从90.74% 增加到94.60%,说明HRT 为时,反应池中各微生物种群没有充分的时间生长,硝化反应未充分进行,导致缺氧池中硝态氮浓度较低,反硝化无法稳定充分进行[25],不能达到稳定除氮的目的。但是好氧池HTR 过大(如6、8 h),会导致好氧池中有机物消耗过多,缺氧池 C/N 比降低,降低反硝化速率[26]从而影响TN 去除,同时造成基建面积过大,工程成本提高等问题;(2)随着HRT 的增长,微生物对有机物的消解更彻底,COD 的去除率随之升高。综上,好氧池HRT 为4 h 时,C-MBR 出水水质稳定,出水TN 浓度稳定满足一级A 标准,且此时 HRT 适中,不会引起基建面积扩大带来的成本问题,性价比高。

Q%$K]NYN_DA5G5OZ6NU4Y[5.png

  因此认为最佳HRT 为4 h。

  2.2 强化除磷研究

  经试验发现,单一的C-MBR 工艺除磷效果差,出水TP 浓度远不满足一级A 排放标准。目前,为解决MBR 除磷效率低的问题,主要采用投加化学药剂的方法。但化学除磷存在很多缺点:需要不断投加药剂,且除磷过程中所形成的金属磷酸盐等最终形成固体沉淀,需要通过不断排泥去除,维护量大且管理复杂。

  在本试验中,采用在 C-MBR 后端添加除磷填料段,利用填料吸附磷强化 C-MBR 除磷效果。改进后工艺流程如图 10 所示。填料池由有机玻璃制成,池中装填粒径为15~20 mm 的粉煤灰多孔除磷填料。采用上向流设计,C-MBR 出水通过循环泵从填料池底部进水管流入,经过填料,从上部溢流口流出,并设置有多个溢流口。粉煤灰多孔除磷填料,由上海昂未环保发展有限公司提供,主要成分为粉煤灰、生石灰、磷石膏和水泥等,经高温高压改性而成。该填料具有重量小、机械强度好、孔隙发达、易挂膜等特点,其磷吸附容量为 0.016 g P·g-1 填料,孔隙率为 55.38%,平均密度为800.00 kg·m-3。

  为选择最佳水力负荷,共设置 3 组平行试验,分别设计水力负荷为0.17、0.33、0.66 m3·m-3·d-1,分别对进出水口进行采样。C-MBR 维持最佳脱氮工艺参数:回流比为200%、DO 2.00 mg·L-1、总HRT 8 h(好氧池HRT 4 h),其他参数保持不变。除磷填料在不同水力负荷下的去除率如表1 所示。

  由表 1 可知,TP 去除率随水力负荷的增加而降低。分析认为:当水力负荷过大,污染物与填料接触时间不充分,导致 TP 去除率低;当水力负荷过小,虽然TP 去除效果好,但每日处理水量过低,投资增加。因此,0.33 m3·m-3·d-1 为最佳水力负荷,此时出水 TP平均浓度为 0.42 mg· L-1,满足一级 A 排放标准(0.5 mg·L-1)。在最佳水力负荷下,C-MBR、脱磷池进出水TP 浓度以及其去除率见图11。

  由图11 可知,采用粉煤灰多孔填料吸附除磷前,进水TP 平均浓度为5.21 mg·L-1,C-MBR 平均出水浓度为4.57 mg·L-1,工艺对TP 平均去除率仅为12.32%;增加填料吸附除磷模块后,出水平均浓度为0.42 mg· L-1,工艺对TP 平均去除率提升为90.90%,出水TP 浓度满足一级A 排放标准(0.50 mg·L-1)。此外,采用吸附法除磷相比化学除磷,操作简便,管理容易,具有较好的推广价值。

  2 结论

  (1)传统 C-MBR 工艺处理农村生活污水,出水

@HLE2WJ0_HH`WGG0@UIR)@1.png

S{6~5QB[$_XD9Z}NPYR$I0X.png


}KD3A8_1QTYDYAQ()OBF_LG.png

  TN 和TP 不能满足一级A排放标准。优化回流比为200%、好氧池 HRT 为 4 h、DO 浓度为 2.00 mg·L-1,C-MBR 脱氮效果显著提高,TN 去除率可达 69.39%,平均出水浓度为12.52 mg·L-1,满足一级A 排放标准。

  (2)利用粉煤灰多孔填料对污水中的磷进行吸附去除,在水力负荷0.33 m3·(m3·d)-1 条件下,TP 去除率可达90.90%,平均出水浓度为0.42 mg·L-1A 排放标准。

  (3)通过优化运行参数,增加吸附除磷段,C-MBR 工艺出水氮、磷指标可同时达到一级 A 排放标准,系统运行稳定,且操作简单、维护量小、能耗低。(来源:上海交通大学农业与生物学院)