客服电话:400-000-2365

生物污水处理系统节能降耗改造工艺

中国污水处理工程网 时间:2021-3-10 10:16:04

污水处理技术 | 汇聚全球环保力量,降低企业治污成本

  1、鄂尔多斯用水现状

  鄂尔多斯是盆地还是一个生态环境脆弱、水资源短缺的区域,而能源开发利用,特别是煤炭开发利用带来地表沉陷、水径流破坏、环境污染等问题。“十三五”规划在充分研究水资源供应能力和环境承载能力的基础上,明确盆地内各种能源资源的开发规模和强度,同时统筹水资源利用。所以保护水资源,减少水污染,节约用水是企业用水的基本要求,如何充分利用现代科学技术手段对工业污水进行处理,从根本上减少水污染,制止水污染,推动实现生态文明,成为我们的当务之急。

  2、工业园区用水现状

  工业园区供水水源为自来水公司供应地下水,每年用水量约为4万t,而其中水消耗最大的项目为绿化用水,每年消耗约为2.6万t,占总用水的84%。

  2.1 水污染物的类型及来源

  企业产生的污水主要有生活污水、清洗机废水、乳化液废水和喷漆废水四部分组成。企业污水处理厂的原水主要是生活污水,其中掺杂的工业污水只占相当小的一部分。

  2.1.1 进水水质

  1)生活污水水质:ρ(CODcr)=450~500mg/L,ρ(BOD5)=200~230mg/L,ρ(SS)≈250mg/L,动植物油质量浓度约40mg/L,氨、氮质量浓度为30mg/L,pH为6~9。

  2)清洗机废水水质:ρ(CODcr)=300~800mg/L,ρ(SS)=1000~1500mg/L,pH<6。

  3)乳化液废水水质:ρ(COD)=20000~50000mg/L,ρ(BOD5)=1000~1500mg/L,石油类质量浓度为300mg/L,pH<6

  4)喷漆废水水质:ρ(COD)=80~8000mg/L,ρ(Oil)=300~1500mg/L,ρ(Zn2+=2.5~13mg/L,ρ(Mn)=4~63.5mg/L,pH=5~13。

  2.1.2 进水水量

  1)生活污水:生活污水最高日排水量50t/d,最大时排水量为7t/h。

  2)清洗废水:清洗使用后的废水每周或半月排放一次,一次最大排放量为40m3/次,由压力管道输送至中水处理站。

  3)乳化液废水:废水一个月排放一次,各机床分别间隔排放,一次最大排放量为40m3/次。

  4)喷漆废水:喷漆废水一次最大排放量为60m3/次。

  2.2 污水处理问题

  为了解决污水处理问题,企业建有污水处理系统-中水站,日污水处理能力为300m3,处理后污水用于绿化及道路喷洒。

  2.2.1 污水处理方式

  工业废水水量较少,故采用物化处理进行预处理,预处理水达《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一类污染物最高排放浓度和《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343—2010)C等级标准限制要求。生活污水首先进入格栅井,在此去除废水中较大的悬浮物,然后进入综合废水调节池储存等待处理,最后至水解酸化池,以提高废水的可生化性,水解酸化池出水进入微生物反应池。经生化处理后的废水至二沉池,以去除生化降解后的无机物、剩余污泥以及部分生物污泥、菌尸体等,上清液至生物曝气滤池,进行进一步好氧深度处理,生物曝气滤池出水流入清水池。之后清水再经核桃壳活性碳过滤,排入回用水池,以达标回用。

  2.2.2 排放水质

  处理后水质达国家二级排放标准(GB8978—2002)。

  3、运行中发现的问题及解决方案

  园区中水站目前处理的污水主要为生活污水,几乎没有工业废水,每天污水量约为30~50t。

  3.1 中水站实际运行中存在的问题

  1)中水回用。需人为下井频繁操作闸阀,而该阀门为塑料闸阀,不适合频繁启闭。

  2)设备耗能较高。现阶段系统运行的主要消耗能源为电能,站内耗能设备如表1所示:

1.jpg

  由上表1得出,站内耗能最大的设备为曝气风机,改造前1号曝气风机、2号曝气风机由一组旋钮控制,为了保证微生物的生长,风机必须24h不停运转,造成了耗能较大的问题。

  3.2 改造方案

  根据中水站节能、降耗中存在的问题,技术部与设备厂家联系,提出了中水回用与降耗的具体需求。技术部人员、设备供应商共同对现场进行了考察,并就问题进行了讨论,关键在于保证微生物正常生长,确定了以下方案:第一,调整回用水池液位计的高度,以便于达到最大的回用水量。第二,回用水泵自动运行状态下,控制系统加装了启动按钮,满足了随时启动便于绿化的工作需求。第三,调整了回用管路上塑料闸阀的开启量,平衡了外排和回用的压力,使闸阀处于固定位置,中水无论是外排还是回用都不需调整,减轻了工作人员的劳动强度,并保证了塑料闸阀的使用寿命。第四,1号、2号风机增加了一组控制开关,可对1号、2号风机分开控制。为了适应无人值守的工作模式,在每台风机上加装了时间继电器,可随意设定风机的开启时长,减少了人员使用,提高了自动化程度,并使灵活调整污水处理工艺具备了条件。

  3.3 节能降耗具体实施

  技术部配合设备供应商完成了设备的改造工作,并对设备进行了调试、试验,结果证明完全解决了改造前存在的问题。改造后对污水处理工艺进行了调整,以便完成节能降耗的工作。由于现阶段污水主要为生活污水,且水量较少,在保证水质达标的前提下,可减少曝气风机的运行时长。

  1)由于夏季水量较多约为80-100t/d,而在实际操作中未针对水量的变化进行调节曝气量,造成处理水质较差。在10月~12月期间经过三个月试验、摸索,进水量基本保持不变的情况下(提升泵开启6h,提升90t水),首先降低风机开启时长,1号风机由原来24h降至12h,2号风机降至4h,水质有所改善。在加上时间继电器后,同时降低了处理水量(提升泵开启4h,提升60t水)和风机开启时长,1号曝气风机运行早7:30至晚6:00,运行方式开启2h,关闭1h;2号风机运行早7:30至午12:00,运行方式开启1h,关闭2h。处理水质最佳,时间在降低的话,水质变差。

  2)调整后水质变化。调整后观察微生物活性较稳定,水质较原来有所改善,浊度、悬浮物、气味、透明度均有所提高。10月份,对中水回用进行了实验,闸阀调整至固定状态,可满足中水回用的压力,并保证最大水量的回用。中水站改造前月耗电量约为12043.5kWh,改造后月消耗电量约为4123.5kWh,每月节约电量约为7920kWh(降为原耗能的65%)。

  4、结语

  污水处理系统是否运行正常,处理后水质是否达标,最主要是保证微生物系统的均衡,在满足微生物正常生长的情况下,通过改造为微生物提供氧气的风机曝气时长,既满足了微生物系统平衡对氧气的需求,又达到了节能的效果,耗电量得到了大幅度下降,节约电量约为原耗能的35%,达到了节能降耗的需求。(来源:中国煤矿机械装备有限责任公司鄂尔多斯分公司)