申请日2016.09.19
公开(公告)日2017.01.04
IPC分类号C02F9/14; C02F103/04
摘要
本发明涉及钢铁废水低成本制备纯水的工艺方法,包括如下步骤:将钢铁废水经污水泵提升到预沉池中物理沉淀,再输送入均量池中,可截留大量的氧化铁皮和水中较大的悬浮物,再经絮凝泵泵入絮凝池中絮凝;絮凝之后入斜板沉淀池,再进入溶池,去掉水中的浮油、浮渣、泡沫、COD等,水入净水池;经净水池净化后由净水泵泵入反渗透间进行反渗透;经反渗透设备脱盐处理后,水中的指标达到纯水要求,输入纯水池,由纯水泵泵出,外供使用;通过采取该工艺,高效的回收了钢铁生产过程中所产的废水,并将其回用生产出高品质的纯水,生产的纯水成本低,经济效益好。
权利要求书
1.钢铁废水低成本制备纯水的工艺方法,其特征在于,包括如下步骤:
a.生化处理:将钢铁废水经污水泵(9)提升到预沉池(1)中物理沉淀,再输送入均量池(2)中,可截留大量的氧化铁皮和水中较大的悬浮物,再经絮凝泵(10)泵入絮凝池(3)中絮凝;
b.物化处理:絮凝后的水输入斜板沉淀池(4),沉淀后,再进入溶池(5),去掉水中的浮油、浮渣、泡沫、COD等,水入净水池(6); 经净水池(6)净化后由净水泵(11)泵入反渗透间(7)进行反渗透;
c.反渗透脱盐:经反渗透设备脱盐处理后,水中的指标达到纯水要求,输入纯水池(8),由纯水泵(12)泵出,外供使用。
2.如权利要求1所述的钢铁废水低成本制备纯水的工艺方法,其特征在于,所述厂区钢铁废水原始指标为:PH值6.5-9,COD:≤100 mg/L,BOD:≤70 mg/L,电导率:≤3000μs/cm,总硬度:≤700 mg/L,氯离子:≤520 mg/L,氨氮:≤10 mg/L,SS:≤50 mg/L,石油类:≤5 mg/L,Fe2+:≤1 mg/L,SiO2:≤25 mg/L,余氯浓度:≤1 mg/L,总磷:≤1 mg/L。
3.如权利要求1所述的钢铁废水低成本制备纯水的工艺方法,其特征在于,所述絮凝后的水指标为:PH值6.5-9,COD:≤50 mg/L,BOD:≤20 mg/L,电导率:≤3000μs/cm,总硬度:≤700 mg/L,氯离子:≤520 mg/L,氨氮:≤5 mg/L,SS:≤40 mg/L,石油类:≤3 mg/L,Fe2+:≤0.05mg/L,SiO2:≤25 mg/L,余氯浓度:≥3.0 mg/L,总磷:≤3.0mg/L。
4. 如权利要求1所述的钢铁废水低成本制备纯水的工艺方法,其特征在于,所述净水池进水指标为:PH值6.5-9,COD:≤30 mg/L,BOD:≤15 mg/L,电导率:≤3000μs/cm,总硬度:≤700 mg/L,氯离子:≤520 mg/L,氨氮:≤3 mg/L,SS:≤5mg/L,石油类:≤2mg/L,Fe2+:≤0.05mg/L,SiO2:≤15 mg/L,余氯浓度:≥2.0 mg/L,总磷:≤2.0mg/L。
5.如权利要求1所述的钢铁废水低成本制备纯水的工艺方法,其特征在于,所述反渗透设备处理前水中的指标为:PH值6.5-9,COD:≤20 mg/L,BOD:≤10 mg/L,电导率:≤3000μs/cm,总硬度:≤700 mg/L,氯离子:≤520 mg/L,氨氮:≤2mg/L,SS:≤1mg/L,石油类:≤1mg/L,Fe2+:≤0.05mg/L,SiO2:≤10 mg/L,余氯浓度:≤0.5 mg/L,总磷:≤1.0mg/L。
6.如权利要求1所述的钢铁废水低成本制备纯水的工艺方法,其特征在于,所述反渗透设备处理后纯水中的指标为:PH值6.5-7.0,电导率:≤100μs/cm,总硬度:0-1.5 mg/L,氯离子:0-15 mg/L,其余指标均为0。
说明书
钢铁废水低成本制备纯水的工艺方法
技术领域
本发明涉及钢铁废水处理技术,特别涉及一种钢铁废水低成本制备纯水的工艺方法。
背景技术
钢铁企业是耗水大户,大量的水在设备冷却过程中蒸发到大气中,极少部分随着水渣、污泥等被带走,其余的水被生产过程的各个冷却环节污染转变成了工业污水而排走;虽然在节约用水方面做了大量工作,譬如尽量提高净环系统浓缩倍率,以减少新鲜水用量;将净环排水补充到浊环系统中,实行串级使用;加强用水管理,减小跑冒滴漏等;即便如此,污水排放量大约在日均1.5万m3左右,将这些污水进行处理再利用势在必行。
发明内容
钢铁生产所产的污水首先是无机盐含量太高,其次是大量的悬浮物及少量的有机物、润滑油等;通过采取生化处理、物化处理和反渗透脱盐三个部分实现了将外排污水全部回收,并将其用于生产高品质的纯水。
该技术经过生化处理、物化处理后两个过程,去除了大量悬浮物、油类、COD等污染物,之后再通过反渗透装置进行脱盐处理,产出硬度在0.03mmol/l以下的纯水,用于生产需要。
本发明提供一种钢铁废水低成本制备纯水的工艺方法,其解决技术问题的技术方案是:
钢铁废水低成本制备纯水的工艺方法,包括如下步骤:
a.生化处理:将钢铁废水经污水泵(9)提升到预沉池(1)中物理沉淀,再输送入均量池(2)中,可截留大量的氧化铁皮和水中较大的悬浮物,再经絮凝泵(10)泵入絮凝池(3)中絮凝;
b.物化处理:絮凝之后的水输入斜板沉淀池(4),再进入溶池(5),去掉水中的浮油、浮渣、泡沫、COD等,滞后水输入净水池(6);经净水池(6)净化后由净水泵(11)泵入反渗透间(7)的反渗透设备进行反渗透处理;
c.反渗透脱盐:经反渗透设备脱盐处理后,水中的指标达到纯水要求,输入纯水池(8),由纯水泵(12)泵出,外供使用。
所述厂区污水原始指标为:PH值6.5-9,COD:≤100 mg/L,BOD:≤70 mg/L,电导率:≤3000μs/cm,总硬度:≤700 mg/L,氯离子:≤520 mg/L,氨氮:≤10 mg/L,SS:≤50 mg/L,石油类:≤5 mg/L,Fe2+:≤1 mg/L,SiO2:≤25 mg/L,余氯浓度:≤1 mg/L,总磷:≤1 mg/L。
所述絮凝后的水指标为:PH值6.5-9,COD:≤50 mg/L,BOD:≤20 mg/L,电导率:≤3000μs/cm,总硬度:≤700 mg/L,氯离子:≤520 mg/L,氨氮:≤5 mg/L,SS:≤40 mg/L,石油类:≤3 mg/L,Fe2+:≤0.05mg/L,SiO2:≤25 mg/L,余氯浓度:≥3.0 mg/L,总磷:≤3.0mg/L。
所述净水池进水指标达到:PH值6.5-9,COD:≤30 mg/L,BOD:≤15 mg/L,电导率:≤3000μs/cm,总硬度:≤700 mg/L,氯离子:≤520 mg/L,氨氮:≤3 mg/L,SS:≤5mg/L,石油类:≤2mg/L,Fe2+:≤0.05mg/L,SiO2:≤15 mg/L,余氯浓度:≥2.0 mg/L,总磷:≤2.0mg/L。
所述反渗透设备处理前水中的指标为:PH值6.5-9,COD:≤20 mg/L,BOD:≤10 mg/L,电导率:≤3000μs/cm,总硬度:≤700 mg/L,氯离子:≤520 mg/L,氨氮:≤2mg/L,SS:≤1mg/L,石油类:≤1mg/L,Fe2+:≤0.05mg/L,SiO2:≤10 mg/L,余氯浓度:≤0.5 mg/L,总磷:≤1.0mg/L。
所述反渗透设备处理后水中的指标为:PH值6.5-7.0,电导率:≤100μs/cm,总硬度:0-1.5mg/L,氯离子:0-15mg/L,其余指标均为0,达到纯水要求,输入纯水池,外供使用。
本发明具有以下有益效果:
通过采取该工艺,高效的回收了钢铁生产过程中所产的废水,并将其回用生产出高品质的纯水,生产的纯水成本低,经济效益好。