申请日1994.04.05
公开(公告)日2000.02.09
IPC分类号C02F3/30
摘要
本发明是关于制药行业青霉素生产废水的净化方法。在加有青霉素废水的曝气池中接种活性污泥,对微生物驯化后,控制进水pH值及进水温度,确定合适的好氧-厌氧处理周期,运行时,按间歇式进水、反应、沉淀、排水、空载排泥工序在一个反应池内周期性进行。
采用这种工艺方法处理青霉青生产废水,不必进行预处理,实现高进水浓度、高容积负荷、低能耗、运行管理简单、节省用地和费用的目的,COD去除率为85~90%。
権利要求書
1.一种处理青霉素生产废水的方法,在加有青霉素废水曝气池 中接种活性污泥,对微生物进行驯化,其特征是控制进水的PH 为5.5-7.5及温度为18℃-36℃,在同一反应池中,按进水、 曝气、沉淀、排水、闲置的顺序周期运行。
2.如权利要求1所述的方法,其特征是进水的pH值为6.5。
3.如权利要求1所述的方法,其特征是进水的温度为25℃。
4.如权利要求1所述的方法,其特征是运行周期为12小时,其 中进水和曝气为9小时,沉淀、排水、闲置为3小时。
说明书
一种处理青霉素生产废水的方法
本发明涉及制药行业青霉素生产废水的净化方法。
制药行业青霉素生产废水含有大量有机物COD值高达10000-- 20000mg/L,目前国内外青霉素生产废水的治理,一般多采用好氧生化 处理,因其废水浓度太高,需稀释10--20倍左右才能进生化处理装置, 这种处理方法基建投资高,电耗高。因此,近年来,国内外科研单位都在 探索厌氧生化处理途径。但由于青霉素废水中大量的硫酸根和表面活 性剂物质以及残余青霉素和中间产物,对厌氧微生物产生严重抑制作 用,处理效果不好。针对这种状况,华北制药厂发明了一种处理方法(专 利公开号CN1041927A),其主要工艺流程为采用投加药剂,使抑制物进 行分离,去除生化抑制物后的废水通过厌氧消化器,再进入一个好氧 生化处理系统及污泥分离系统,显而易见,这种处理方法步骤多,基建 及运行费用就高,而且,工艺流程复杂,必然对正常运行的可靠性带来 影响。
七十年代初,美国Natra Dama大学的Irvine等在实验室采用厌氧- -好氧间歇性活性污泥法(Sequeing Batch Reactor)的生物处理工 艺进行了基本运行特性的研究,后来这项技术主要被用于城市污水的 生物脱氮和除磷上,其进水浓度,有机物容积负荷等参数与其他常规生 物法相差不多,这种工艺用来处理高浓度青霉素废水的情况未见报道。
本发明的目的是找到一种处理青素生产废水的方法,减少处理设 施,简化工艺流程,又无需进行投加药剂的预处理,而实现高进水浓度, 高容积负荷,低能耗。运行管理简单,节省用地和费用。
本发明是这样实现的:在一个反应池中,装有曝气装置,将青霉素 废水引入该反应池,接种活性污泥,对微生物进行驯化,控制进水pH值 及反应温度,针对不同的水质情况,选定一个反应周期,这个反应周期 的运行顺序为:进水、曝气、沉淀、排水、闲置。经过这一工序处理的 水排出后,又一批废水注入,重复运行过程,不断对废水进行处理。
采用这种工艺处理青霉素废水,不必进行预处理,对表面活性剂的 降解去除率很高,硫酸根的存在对反应不产生影响。采用自控技术使得 这种具有间歇式系统的运行能实现自动化,管理简单易行。由于这种净 化系统不需要一沉池、二沉池和污泥回流系统,因此,大大减少了处理 设施,简化了工艺流程,减少了占地,降低了造价。同时,该系统中沉淀 时,没有进、出水的干扰,是理想静沉,泥水分离效果好。反应池间歇 进水,排放,高浓度污水是逐渐进入反应池的,有数小时的进水时间,且 反应时流进的污水只占反应池容积的1/3~2/3,有稀释作用,所以耐浓 度负荷冲击。