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纤维面料生产废水处理方法

发布时间:2018-4-10 10:08:05  中国污水处理工程网

  申请日2015.11.20

  公开(公告)日2017.05.31

  IPC分类号C02F9/14; C02F1/24; C02F1/20; C02F1/467; C02F1/463; C02F103/30

  摘要

  本发明公开了一种纤维面料生产废水处理方法,其特征在于经浅层气浮后的出水,其COD含量降至250mg/L,COD的去除率达到87.9%,废水在铁屑过滤塔中反应,停留30min左右后,出水Zn2+的含量<0.05mg/L,硫化物的含量<0.5mg/L,满足方法对Zn2+和硫化物的治理要求。其气浮装置的池深不超过650mm;使得该装置的进水停留时间短(仅3~5min),表面负荷高达9.5~12m3/(m2·h),悬浮物的去除效率可达85%以上。吹脱反应池出水进入浅层气浮,大量纤维素去除并回收,这既降低了后续处理的污染负荷,也实现了纤维面料素的资源回收。

  权利要求书

  1.一种纤维面料生产废水处理方法,其特征在于经浅层气浮后的出水,其COD含量降至250mg/L,COD的去除率达到87.9%,废水在铁屑过滤塔中反应,停留30min左右后,出水Zn2+的含量<0.05mg/L,硫化物的含量<0.5mg/L,满足方法对Zn2+和硫化物的治理要求。

  2.如权利要求1所述一种纤维面料生产废水处理方法,其气浮装置的池深不超过650mm;使得该装置的进水停留时间短(仅3~5min),表面负荷高达9.5~12m3/(m2·h),悬浮物的去除效率可达85%以上。

  3.如权利要求1所述一种纤维面料生产废水处理方法,其浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,形成吸附絮凝活性的絮凝剂。

  4.如权利要求1所述一种纤维面料生产废水处理方法,其纤维面料生产中产生的酸性和碱性废水按配比混合至pH=2~3后进入吹脱反应池,酸析出大量呈悬浮状纤维面料素,大部分H2S、CS2成分也得以吹脱去除。

  5.如权利要求1所述一种纤维面料生产废水处理方法,其初沉后的出水进入好氧池进行生物处理,废水的可生化性得到了提高,使废水中残余的COD、BOD5能得到进一步的降解去除,出水再经二沉池沉淀后达标排放。

  6.如权利要求1所述一种纤维面料生产废水处理方法,,其初沉池和二沉池中的污泥,先经污泥泵泵入污泥浓缩池浓缩,再经脱水机脱水(因纤维素含量少,其脱水性能好),产生的泥饼外运,浓缩池的上清液回流至好氧池进行生化处理。

  说明书

  一种纤维面料生产废水处理方法

  技术领域

  本发明涉及工业废水处理技术领域,具体涉及一种纤维面料生产废水处理方法。

  背景技术

  在纤维面料的生产过程中会产生大量的酸、碱废水,其直接排放将造成严重的水污染和大量纤维资源的流失浪费。由于纤维面料生产混合废水的酸性很强且富含锌盐和硫化物,治理难度较大,采用常规的物化+生化治理方法存在运行效果不够稳定、占地面积大和投资高等问题,急需研究开发既可靠又经济的治理新方法。纤维面料生产废水主要包括酸性和碱性废水两大类,其中酸性废水主要来源于纺丝车间和酸站,包括塑化浴溢流水、洗纺丝机水、酸站过滤器洗涤水、洗丝水和后处理酸洗水等;碱性废水主要来源于碱站排水、原液车间废水胶槽及设备洗涤水、滤布洗涤水、换喷丝头时的带出水和后处理的脱硫废水等。其中硫酸、硫化物(主要是H2S、CS2等)和锌盐污染主要来自粘胶成形工段废水,且锌盐主要以硫酸锌和纤维素磺酸锌的形式存在;纤维素主要是由于碱性废水中的纤维面料素与酸性废水混合后酸析而产生。

  目前,国内纤维面料生产废水的一级物化处理方法为纤维面料生产过程中产生的酸性废水和碱性废水经混合中和、曝气吹脱硫化物、加石灰乳除锌和沉淀澄清后,出水很难达到国家排放标准,尤其是废水的S2-、Zn2+和COD等不易达标。

  发明内容

  本发明的目的在于克服纤维面料生产废水治理方法存在的不足,提供在常规的物化和生化处理方法的基础上进行浅层气浮和铁屑过滤的新方法,出水水质能稳定地达到国家一级排放标准,且能回收纤维素资源。

  为了实现上述目的,本发明采用的技术方案步骤如下:

  一、根据原水从气浮池中心的旋转进水管进水,通过旋转布水管布水,布水管的移动速度和进水流速相同,这样就产生了“零速度”,在这种状态下进水不会对池水产生扰动,使得颗粒的悬浮和沉降都在一相对静止的状态下进行,且这类气浮装置的池深一般不超过650mm。正是依据“零速理论”和“浅池理论”,使得该装置的进水停留时间短(仅3~5min),表面负荷高达9.5~12m3/(m2·h),悬浮物的去除效率可达85%以上。

  二、根据铁屑过滤系统是用废铁屑经预处理和活化后作填料,利用其产生的电化学反应的氧化还原、电附集、催化、混凝、吸附过滤等综合效应达到处理效果,其中主要作用是氧化还原和电附集。

  三、操作方法

  1、纤维面料生产中产生的酸性和碱性废水按配比混合至pH=2~3后进入吹脱反应池,酸析出大量呈悬浮状的纤维面料素,大部分H2S、CS2等成分也得以吹脱去除。

  2、吹脱反应池出水进入浅层气浮,大量纤维素可以去除并回收,这既降低了后续处理的污染负荷,也实现了纤维面料素的资源回收。

  3、利于后续处理对Zn2+的彻底沉淀去除,废水的pH值和可生化性均得到了提高(pH=5~6),减少了后续中和沉淀的投碱量和污泥产量。其大量Fe2+既可兼作絮凝剂,使后续沉淀过程中不外加絮凝剂,又可使废水中残留的S2-以FeS沉淀的方式得以彻底去除。

  4、通过pH值自动控制投药系统的控制,反应pH值控制在8~8.5,此时废水中的Zn2+被彻底沉淀去除,废水中的绝大部分Fe2+也得到沉淀去除。经铁屑塔处理后的废水,沉淀性能好(仅需0.5~1.0h即可完全沉淀下来),大大减少了沉淀池的池容;另外,出水中含有的极少量Fe2+,它是生物氧化酶的重要组成部分,同时在Fe2+→←Fe3+的过程中,电子传递对生化反应有刺激作用,从而使生化反应速度有所提高。

  5、初沉后的出水进入好氧池进行生物处理,由于废水的可生化性得到了提高,使废水中残余的COD、BOD5能在很短时间内得到进一步的降解去除,出水再经二沉池沉淀后达标排放。

  6、初沉池和二沉池中的污泥,先经污泥泵泵入污泥浓缩池浓缩,再经脱水机脱水(因纤维素含量少,其脱水性能好),产生的泥饼外运,浓缩池的上清液回流至好氧池进行生化处理。

  本发明的有益效果在于水质能稳定地达到国家一级排放标准,且能回收纤维素资源:(1)、浅层气浮和铁屑过滤在纤维面料生产废水治理彻底解决了常规处理中时常会出现的COD、Zn2+和S2-等超标的问题,大大降低了污泥的处置费用和难度。(2)、结合纤维面料生产废水的实际水质情况,充分发挥浅层气浮和铁屑过滤的特点和优势,整个工程投资和占地面积较常规方法均能节省1/3左右,也无需另外投加絮凝剂,用电石乳废液代替石灰乳使投加量大为减少,故投药费用也能节省近2/3。(3)、本发明操作简单方便、运行可靠、自动化程度较高,能很容易地实现技术改造。

  具体实施方式

  本发明结合实施例对做进一步说明。

  实例1、一种纤维面料生产废水处理方法具体方案如下:原水水质情况见表1。

  表1 纤维面料废水水质

  碱性和酸性废水按1∶2.5混合,经处理后出水水质能达到国家一级排放标准。试验结果见表2。

  表2 中试结果

  ①「经浅层气浮后的出水,其COD含量降至250mg/L,COD的去除率达到85.9%,这充分说明了浅层气浮在本方法中运用的合理性和优越性。

  ②废水在铁屑过滤塔中反应,停留30min左右后,出水Zn2+的含量<0.05mg/L,硫化物的含量<0.5mg/L,这充分说明了铁屑过滤完全满足本方法对Zn2+和硫化物的治理要求。

  1、原水从气浮池中心的旋转进水管进水,通过旋转布水管布水,布水管的移动速度和进水流速相同,这样就产生了“零速度”,在这种状态下进水不会对池水产生扰动,使得颗粒的悬浮和沉降都在一相对静止的状态下进行,且这类气浮装置的池深一般不超过650mm。正是依据“零速理论”和“浅池理论”,使得该装置的进水停留时间短(仅3~5min),表面负荷高达9.5~12m3/(m2·h),悬浮物的去除效率可达85%以上。

  2、铁屑过滤系统是用废铁屑经预处理和活化后作填料,利用其产生的电化学反应的氧化还原、电附集、催化、混凝、吸附过滤等综合效应达到处理效果,其中主要作用是氧化还原和电附集。废铁屑的主要成分是铁和碳,当将其浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场[3],其电极反应如下:

  阳极 Fe-2e→Fe2+

  阴极 2H++2e→2[H]→H2↑

  O2+4H++4e→2H2O

  O2+2H2O+4e→4OH-

  阳极反应生成大量的Fe2+进入废水,形成具有较高吸附絮凝活性的絮凝剂;阴极反应产生大量新生态的H·,在偏酸性的条件下,新生态的H·能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使有机大分子发生断链降解,提高废水的可生化性,且阴极反应消耗了大量的H+生成了大量的OH-,这使得废水的pH值也有所提高。

  具体操作方法说明

  1、纤维面料生产中产生的酸性和碱性废水按配比混合至pH=2~3后进入吹脱反应池,酸析出大量呈悬浮状的纤维面料素,大部分H2S、CS2等成分也得以吹脱去除。

  2、吹脱反应池出水进入浅层气浮,大量纤维素可以去除并回收,这既降低了后续处理的污染负荷,也实现了纤维面料素的资源回收。

  3、气浮池出水经铁屑过滤产生了氧化还原和电附集作用,废水中的主要污染物(纤维素磺酸锌)发生了断链脱锌反应,利于后续处理对Zn2+的彻底沉淀去除,废水的pH值和可生化性均得到了提高(pH=5~6),减少了后续中和沉淀的投碱量和污泥产量,也有利于生化处理过程。与此同时,该过程产生的大量Fe2+既可兼作絮凝剂,使后续沉淀过程中不必外加絮凝剂,又可使废水中残留的S2-以FeS沉淀的方式得以彻底去除。

  4、铁屑过滤塔出水进入曲颈槽与电石乳液(代替石灰乳,节省药剂费用)充分混合反应,然后进入初沉池沉淀。通过pH值自动控制投药系统的控制,反应pH值控制在8~8.5,此时废水中的Zn2+被彻底沉淀去除,废水中的绝大部分Fe2+也得到沉淀去除。经铁屑塔处理后的废水,沉淀性能好(仅需0.5~1.0h即可完全沉淀下来),大大减少了沉淀池的池容;另外,出水中含有的极少量Fe2+,它是生物氧化酶的重要组成部分,同时在Fe2+→←Fe3+的过程中,电子传递对生化反应有刺激作用,从而使生化反应速度有所提高。

  5、初沉后的出水进入好氧池进行生物处理,由于废水的可生化性得到了提高,使废水中残余的COD、BOD5能在很短时间内得到进一步的降解去除,出水再经二沉池沉淀后达标排放。

  6、初沉池和二沉池中的污泥,先经污泥泵泵入污泥浓缩池浓缩,再经脱水机脱水(因纤维素含量少,其脱水性能好),产生的泥饼外运,浓缩池的上清液回流至好氧池进行生化处理。

  本发明的有益效果在于浅层气浮和铁屑过滤方法,使出水水质能稳定地达到国家一级排放标准,且能回收纤维素资源,主要优点:

  1、浅层气浮和铁屑过滤在纤维面料生产废水治理彻底解决了常规处理中时常会出现的COD、Zn2+和S2-等超标的问题,大大降低了污泥的处置费用和难度。

  2、结合纤维面料生产废水的实际水质情况,充分发挥浅层气浮和铁屑过滤的特点和优势,整个工程投资和占地面积较常规方法均能节省1/3左右,也无需另外投加絮凝剂,用电石乳废液代替石灰乳使投加量大为减少,故投药费用也能节省近2/3。

  3、本发明操作简单方便、运行可靠、自动化程度较高,能很容易地实现技术改造。

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