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三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法

发布时间:2018-4-18 11:17:58  中国污水处理工程网

  申请日2015.04.27

  公开(公告)日2015.09.16

  IPC分类号C07D251/36; C02F9/04

  摘要

  本发明公开了三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法,将污水和盐酸加入分解塔中分解生成氯气和氰尿酸,氯气送入三氯异氰尿酸氯化工段回用,酸化后的污水中加入硫代硫酸钠还原少量三氯异氰尿酸,调节pH值6.5~8.0,污水中氰尿酸和氰尿酰胺反应生成三聚氰酸密胺沉淀物,污水沉淀后压滤,再沉淀后进行精密过滤,压滤后滤饼固体加入反应釜中,并加入35%-40%硫酸精制氰尿酸,氰尿酸作为生产三氯异氰尿酸的原料回收利用。本发明污水经过酸化、脱氯、中和、结晶、沉淀过滤等过程,控制点选择得当,提高了氯气和氰尿酸回收利用率,降低了生产成本,最大程度去除污水中的有机物,达到污水排放国家标准。

  权利要求书

  1.一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法,其特征在于:包括以下步骤:

  (1)将污水和30%盐酸按照重量比为100:1~1.5的比例混合均匀,然后将其加入到带有循环污水方式的分解塔中分解;

  (2)污水中的三氯异氰尿酸在分解塔中经酸化分解生成氯气和氰尿酸,从分解塔塔顶获得纯氯气,用水环式真空泵输送氯气,经注塞式泵增压后送入三氯异氰尿酸氯化工段作为原料回用;

  (3)向酸化后的污水中加入98%硫代硫酸钠还原污水中少量三氯异氰尿酸,用淀粉碘化钾试纸无色确定反应终点,至有效氯为零;

  (4)向污水中加碱调节PH值在6.5~8.0之间,污水中氰尿酸和氰尿酰胺反应生成难溶性的三聚氰酸密胺沉淀物,污水沉淀2~3个小时后压滤,进入沉淀池再沉淀72~80个小时后进行精密过滤;

  (5)压滤后滤饼固体为三聚氰酸密胺,将三聚氰酸密胺加入反应釜中,并向反应釜中加入35%-40%硫酸,高温高压加热精制氰尿酸,氰尿酸作为生产三氯异氰尿酸的原料回收利用,滤液经分析COD、氨氮值,合格达标排放。

  2.根据权利要求1所述的一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法,其特征在于:所述分解塔的高度为15米,直径1.5米,共三层填料层,每层3.5米,采用BX型塑料丝网波纹填料。

  3.根据权利要求1所述的一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法,其特征在于:所述步骤(2)中分解塔内压力控制在0.05-0.098MPa,反应时间2-3h,从分解塔出来的污水中有效氯控制在0.01%-0.05%,氯气经注塞式泵增压至3.5~4kgf/cm2。

  4.根据权利要求1所述的一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法,其特征在于:所述步骤(4)中压滤采用的滤布为108c。

  5.根据权利要求1所述的一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法,其特征在于:所述步骤(5)中三聚氰酸密胺与35%-40%硫酸溶液重量比为 1:2.5-4,精制氰尿酸加热温度为115℃~120℃,压力为0.15mpa~0.2 mpa,反应时间12小时。

  说明书

  一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法

  技术领域

  本发明涉及化工污水处理技术领域,具体涉及一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法。

  背景技术

  三氯异氰尿酸生产工艺污水中含有三氯异氰尿酸和氰尿酰胺,污水COD和氨氮值偏高无法达到国家污水排放标准,严重制约了三氯异氰尿酸生产和发展。目前三氯异氰尿酸生产工艺污水处理工艺有许多方法:如工艺水多采用加碱中和沉淀处理,加酸脱氯提取少部分氰尿酸,但水中的有机物不能彻底去除,COD和氨氮值仍然偏高,脱出氯气和氰尿酸不纯无法回收利用造成资源的浪费。

  发明内容

  为弥补现有技术的不足,本发明提供一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法,可有效去除污水含氨氮有机物,降低COD和氨氮值,回收氯气和氰尿酸,降低生产成本。

  本发明是通过如下技术方案实现的:

  一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法,其特殊之处在于:

  包括以下步骤:

  (1)将污水和30%盐酸按照重量比为100:1~1.5的比例混合均匀,然后将其加入到带有循环污水方式的分解塔中分解;

  (2)污水中的三氯异氰尿酸在分解塔中经酸化分解生成氯气和氰尿酸,从分解塔塔顶获得纯氯气,用水环式真空泵输送氯气,经注塞式泵增压后送入三氯异氰尿酸氯化工段作为原料回用;

  (3)向酸化后的污水中加入硫代硫酸钠还原污水中少量三氯异氰尿酸,用淀粉碘化钾试纸无色确定反应终点,至有效氯为零;

  (4)向污水中加碱调节PH值在6.5~8.0之间,污水中氰尿酸和氰尿酰胺反应生成难溶性的三聚氰酸密胺沉淀物,污水沉淀2~3个小时后压滤,进入沉淀池再沉淀72~80个小时后进行精密过滤;

  (5)压滤后滤饼固体为三聚氰酸密胺,将三聚氰酸密胺加入反应釜中,并向反应釜中加入35%-40%硫酸,高温高压加热精制氰尿酸,氰尿酸作为生产三氯异氰尿酸的原料回收利用,滤液经分析COD、氨氮值,合格达标排放。

  本发明所述的一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法,所述分解塔的高度为15米,直径1.5米,共三层填料层,每层3.5米,采用BX型塑料丝网波纹填料。

  本发明所述的一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法,所述步骤(2)中分解塔内压力控制在0.05-0.098MPa,反应时间2-3h,从分解塔出来的污水中有效氯控制在0.01%-0.05%,氯气经注塞式泵增压至3.5~4kgf/cm2后送入三氯异氰尿酸氯化工段作为原料回用,每吨污水可回收10.5kg氯气。

  本发明所述的一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法,所述步骤(4)中压滤采用的滤布为108c,然后进入沉淀池再沉淀72~80个小时后进行精密过滤,污水经过处理后三氯异氰尿酸含量为零,氰尿酰胺含量为0.008%,COD为45mg/L,氨氮为5.3mg/L,达到国家污水排放标准。

  本发明所述的一种三氯异氰尿酸生产工艺污水处理方法,所述步骤(5)中三聚氰酸密胺与35%-40%硫酸溶液重量比为 1:2.5-4,精制氰尿酸加热温度为115℃~120℃,压力为0.15mpa~0.2 mpa,反应时间12小时,得到纯度≥98.5%的氰尿酸送入三氯异氰尿酸配料工段作为原料回用,每吨水回收氰尿酸16.2kg氰尿酸,有效降低了三氯异氰尿酸生产成本。

  本发明的有益效果是:污水经过酸化,脱氯,还原中和,结晶,沉淀过滤等过程,控制点选择得当,提高了氯气和氰尿酸回收率和利用率,降低生产成本,最大程度去除污水中的有机物,解决了三氯异氰尿酸污水中COD氨氮过高问题,使污水中COD、氨氮值达到污水排放国家标准。

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