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马铃薯淀粉废水处理工艺

中国污水处理工程网 时间:2014-12-13 8:30:42

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在马铃薯淀粉生产过程中,会产生大量高浓度有机废水,该废水具有pH 低,有机物、悬浮物、氨氮含量高,黏度大,可生化性好等特点。马铃薯淀粉废水没有毒性,但有机负荷高,排放量大,且处理难度大。因此,低耗、快速、高效的马铃薯淀粉废水处理工艺成为国内外研究的焦点。沈阳市某淀粉厂是一家以马铃薯淀粉加工为主的生产企业,其所排放废水中的主要污染指标为COD﹑BOD5﹑SS﹑NH3-N 等。2010 年该企业投资267 余万元建设了废水处理工程,该工程采用UASB—SBBR—混凝—气浮处理工艺。工程自2011 年投产运行以来,废水处理效果稳定,处理出水中各项指标均达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的一级排放标准。

1 废水水量﹑水质

根据该淀粉厂的实际情况,参照同类型企业的废水水质,本着处理效果好﹑运行成本低﹑投资省的原则对该厂的污水处理工程进行设计,设计处理水量为480 m3/d,设计出水水质须满足《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的一级排放标准要求。设计进出水水质见表1。

2 工艺流程

近年来,国内外关于马铃薯淀粉废水的处理方法有很多,如物理法,包括沉淀、离心、扩散、反渗透等;化学法,包括臭氧氧化、高锰酸钾氧化、高级催化氧化等;以及生物法,包括活性污泥法、生物膜法、厌氧生物处理等。由于马铃薯淀粉废水有机负荷高,厌氧和好氧联合处理工艺应用较多。针对马铃薯淀粉废水的水质特点,确定采用UASB—SBBR—混凝—气浮工艺对其进行处理。工艺流程见图1。

马铃薯淀粉废水经地下管道流至格栅,以去除大颗粒悬浮物,出水进入调节池进行水质、水量调节。调节池出水提升进入厌氧池,厌氧池采用升流式厌氧污泥床反应器(UASB),25~35 ℃中温运行,污水从厌氧污泥床底部流入与污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,将其转化为沼气。泥水气混合物上升进入三相分离器,沼气穿过水层进入气室,由导管导出。泥水混合液进入三相分离器的沉淀区,污泥发生絮凝,在重力作用下沉降;沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内,与污泥分离后的出水从沉淀区溢流堰上部溢出,排出污泥床。厌氧池出水重力流入好氧池,好氧池采用序批式生物膜反应器(SBBR),大量的微生物凝聚在填料表面上,在好氧条件下,污水中的溶解性有机质在微生物的生化作用下转化成无机质。好氧池出水重力流入混凝反应池,在此投加适量的絮凝剂。混凝反应池出水流入沉淀池,进行泥水分离。沉淀池出水进入中间水池,调节水质、水量,使其均匀稳定,有利于后续处理。然后进行气浮,采用HRQF-20(B)型气浮装置,进行深度处理后排放。

该系统产生的污泥通过污泥浓缩池浓缩脱水后,泥饼外运,上清液回流到均质调节池内,重新回到污水处理系统。

3 主要构筑物

3.1 格栅集水井

格栅集水井为钢筋混凝土结构,半地下式,共1座,净尺寸:2 m×2 m×4.5 m,有效容积为9 m3,水力停留时间为0.45 h。内设1 座HRGS-500 型机械格栅,N=1.10 kW。

3.2 调节池

调节池为钢筋混凝土结构,地下式,共1 座,净尺寸:6 m×8 m×5.5 m,有效容积为240 m3,水力停留时间为12 h。内设2 台HRJBQ-15 型潜水搅拌器,N=1.5 kW。配2 台WQ25-17-3 型污水提升泵(1 用1 备),Q=25 m3/h,H=17 m,N=3 kW。

3.3 厌氧池(UASB)

厌氧池为钢筋混凝土结构(内部防腐,外部保温),半地下式,共2 座,净尺寸:10 m×8 m×7 m,有效容积为480 m3,并联运行,每座水力停留时间为24 h。内设pH 监测仪、温度监测仪、污泥浓度监测仪、流量计等自控系统。

3.4 好氧池(SBBR)

好氧池为钢筋混凝土结构,半地下式,共1 座,分2 格,净尺寸:8 m×8 m×5.5 m,有效容积为320 m3,水力停留时间为16 h。内置好氧生物组合填料1 600根,尺寸为D 180mm×3 m,装填率为60%,钢结构填料支架2 套。采用高效膜片微孔曝气装置,池底安装ABS型曝气管和QMZM 型微孔曝气器,气泡小﹑均匀,溶气效率高,配2 台FTB-80 型罗茨鼓风机(1 用1 备)。

3.5 混凝反应池

混凝反应池为钢筋混凝土结构,半地下式,共1座,净尺寸:2 m×4 m×4.5 m,有效容积为32 m3,水力停留时间为1.6 h。设HRJY-2 型加药装置1 套,投加PAC ,采用泵前加药,管道混合器前投加PAM。

3.6 沉淀池

竖流式沉淀池,钢筋混凝土结构,半地下式,共1 座,净尺寸:5.7 m×4 m×4.5 m,有效容积为91.2 m3,水力停留时间为4.5 h。

3.7 中间水池

中间水池为钢筋混凝土结构,半地下式,共1座,净尺寸:2 m×8 m×4.5 m,有效容积为64 m3,水力停留时间为3.2 h。

3.8 污泥浓缩池

污泥浓缩池为钢筋混凝土结构,半地下式,共1座,净尺寸:3.5 m×2.5 m×3.5 m,有效容积为25.2 m3。内设WQ5-17-0.75 型污泥泵1 台,Q=5 m3/h,H=17 m,N=0.75 kW;HRDY-400 型带式压滤机1 台,P=0.75 kW。

4 工艺调试运行及运行效果

4.1 启动调试

该项目于2010 年5 月开始启动调试,以同类马铃薯淀粉废水处理工程取得的厌氧颗粒污泥作为UASB 反应器的接种污泥,采用中温厌氧消化,温度控制在30~35 ℃,pH 控制在6~8。调试初期采用间歇进水的方式启动驯化,每天进水2 次,逐步增加进水负荷,随时检测出水水质,确保微生物良好的生长环境。待菌种恢复活性,并适应马铃薯淀粉废水后,改用连续进水,每天进水20 h,进一步增加进水负荷,直至满负荷运行。80 d 后经镜检,厌氧颗粒污泥驯化良好。好氧池(SBBR)的接种污泥取自市政污水处理厂二沉池的回流污泥,用水稀释后投入,温度控制在25~30 ℃,pH 控制在7~8。采用间歇进水方式(进水4 h,曝气14 h,沉淀2 h,排水排泥3 h,闲置1 h),逐步增加曝气量和容积负荷,使菌种在填料上稳定生长。28 d 后镜检观察,填料上生物膜生长良好,挂膜成功。启动成功后,进入试运行阶段。

4.2 运行效果

该工程于2011 年6 月经当地环境监测部门连续取样检测,顺利通过验收。运行1 a来,工艺系统废水处理效果稳定。表2 为2011 年6 月环境监测部门对工程进出水水质的检测结果(平均值)。

由于废水中的NH3-N 要由几个构筑物通过硝化反硝化去除,因此没有逐个构筑物进行检测。进水NH3-N 平均质量浓度为160 mg/L,出水NH3-N 质量浓度为13.1 mg/L。

从以上数据可以看出,该处理工艺对马铃薯淀粉废水的处理效果较好,对废水中COD﹑BOD5﹑SS﹑NH3-N 的去除率分别达到了99.7%﹑99.7%﹑98.8%﹑91.8%,相应的出水质量浓度分别为38﹑18﹑24﹑13mg/L,均达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的一级排放标准。

5 技术经济分析

该工程土建部分投资为183.15 万元,设备部分投资为80.81 万元,其他费用为3.96 万元,工程总造价为267.92 万元。设备总功率为14.27 kW,按当地电价0.5 元/(kW·h)计,则动力费为0.357 元/m3。助凝剂加药量为10 mg/L,按每吨7 500 元计;混凝剂加药量为30 mg/L,按每吨2 000 元计,则药剂费为0.135 元/m3。本污水处理工程设置人员1 名,工人工资福利按2 000 元/月计,则工资福利费为0.139 元/m3。

本工程运行费用为动力费﹑药剂费和工资福利费之和,则合计运行成本为0.63 元/m3。具体参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。

6 结论

(1)采用UASB—SBBR—混凝—气浮组合工艺处理马铃薯淀粉废水能够取得较好的处理效果,出水水质稳定,各项指标均达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的一级排放标准。

(2)该工艺系统具有构造简单﹑抗冲击能力强﹑运行稳定﹑易于操作﹑运行投资省等优点,运行成本仅为0.63 元/m3,对于目前马铃薯淀粉废水的处理,是一种较理想的处理工艺,值得推广。