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再生聚酯生产废水处理方法

发布时间:2018-4-24 10:15:45  中国污水处理工程网

  申请日2015.03.03

  公开(公告)日2015.06.10

  IPC分类号C02F103/38; C02F9/14

  摘要

  本发明涉及一种再生聚酯生产废水的处理方法。本发明将再生聚酯生产废水入第一化学氧化池,化学氧化后进入第一中和调节池,pH调至6.5,经第一离心脱水机脱水,经缺氧池-第一沉淀池-第一好氧池-第二沉淀池进行第一次生化处理,第二化学氧化池进行化学处理,调节pH=4,去除部分COD,进入第二中和调节池,pH调至7.5,通过第二离心脱水机脱水,经第二好氧池-第三沉淀池进行第二次生化处理,进入第三化学氧化池进行化学处理,调节pH=4,进入第三中和调节池,pH调至6,第三离心脱水机脱水后排放。本发明克服了耗能高、成本极高缺陷。本发明友好,与蒸馏法相比,废水处理成本低、能耗低,提高了COD去除率,避免了蒸馏法带来的危险母液不能处理的问题。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种再生聚酯生产废水的处理方法,其特征在于步骤如下:

  (1)再生聚酯生产废水入第一化学氧化池;

  (2)化学氧化后的废水进入第一中和调节池,pH调至6.5;

  (3)废水经第一离心脱水机脱水;

  (4)脱水后的废水经缺氧池-第一沉淀池一第一好氧池-第二沉淀池进行第一 次生化处理;

  (5)第一次生化处理后的水进入第二化学氧化池进行化学处理,调节pH=4,去除 部分COD;

  (6)第二化学氧化池处理后的废水进入第二中和调节池,pH调至7.5;

  (7)pH值调至7.5后的废水通过第二离心脱水机脱水;

  (8)脱水后的废水经第二好氧池一第三沉淀池进行第二次生化处理;

  (9)第二次生化处理后的水进入第三化学氧化池进行化学处理,调节pH=4;

  (10)第三化学氧化池处理后的废水进入第三中和调节池,pH调至6;

  (11)pH值调至6后的废水通过第三离心脱水机脱水后排放。

  2.根据权利要求1所述的一种再生聚酯生产废水的处理方法,其特征在于所述 步骤(1)第一次化学氧化处理单元中,加入七水合硫酸亚铁30g/L,30%的过氧 化氢30ml/L,控制停留时间为1h。

  3.根据权利要求1所述的一种再生聚酯生产废水的处理方法,其特征在于所述 步骤(4)第一次生化处理中,控制缺氧池内溶解氧0.1~0.5mg/L,在缺氧池中 加入硝酸钾125mg/L,沉淀池回流至缺氧池水量与缺氧池进水量之比为1∶1, 水力停留时间24h。

  4.根据权利要求1所述的一种再生聚酯生产废水的处理方法,其特征在于所述 步骤(4)、(8)生化处理中的好氧池、第二好氧池内,通过微孔曝气控制池内溶 解氧量为2~3mg/L,去除部分COD,第二沉淀池、第三沉淀池回流至好氧池 水量与好氧池进水量之比为1∶1,水力停留时间32h。

  5.根据权利要求1所述的一种再生聚酯生产废水的处理方法,其特征在于所述 步骤(5)第二次化学氧化处理单元中,加入七水合硫酸亚铁15g/L,30%的过氧 化氢15ml/L,控制停留时间为1h。

  6.根据权利要求1所述的一种再生聚酯生产废水的处理方法,其特征在于所述 步骤(9)第三次化学氧化处理单元中,加入七水合硫酸亚铁15g/L,30%的过氧 化氢15ml/L,控制停留时间为1h。

  说明书

  一种再生聚酯生产废水的处理方法

  技术领域

  本发明涉及废水处理方法,特别涉及一种再生聚酯生产废水的处理方法。

  背景技术

  再生聚酯通常是在一定的反应条件下废弃聚酯将其解聚,获得聚酯的基本单 体或低聚物,重新合成的用于纤维的原料。生产工艺过程中产生的废水便是再生 聚酯废水。

  再生聚酯生产废水与原生聚酯生产废水性质差异极大,其特点是废水中有机 物浓度高、可生化性几乎为零。

  在本发明作出之前,目前没有比较好的处理再生聚酯生产废水的方法。现实 情形下,也只有采用蒸馏方法,将废水通过蒸馏装置,其馏出液做生化处理,蒸 馏母液作为危险废物处置。采用这样的废水工艺存在以下问题:蒸馏法耗能高, 只能处理部分馏出液,难挥发高沸点的大分子有机物均残留在蒸馏母液中,只能 作为危险废物处理,处理成本极高。

  发明内容

  本发明的目的就在于克服上述缺陷,研制一种再生聚酯生产废水的处理方 法。

  本发明的技术方案是:

  一种再生聚酯生产废水的处理方法,其主要技术特征在于步骤如下:

  (5)再生聚酯生产废水入第一化学氧化池;

  (6)化学氧化后的废水进入第一中和调节池,pH调至6.5;

  (7)废水经第一离心脱水机脱水;

  (8)脱水后的废水经缺氧池-第一沉淀池-第一好氧池-第二沉淀池进行第一 次生化处理;

  (5)第一次生化处理后的水进入第二化学氧化池进行化学处理,调节pH=4,去除 部分COD;

  (6)第二化学氧化池处理后的废水进入第二中和调节池,pH调至7.5;

  (7)pH值调至7.5后的废水通过第二离心脱水机脱水;

  (8)脱水后的废水经第二好氧池-第三沉淀池进行第二次生化处理;

  (9)第二次生化处理后的水进入第三化学氧化池进行化学处理,调节pH=4;

  (10)第三化学氧化池处理后的废水进入第三中和调节池,pH调至6;

  (11)pH值调至6后的废水通过第三离心脱水机脱水后排放。

  所述步骤(1)第一次化学氧化处理单元中,加入七水合硫酸亚铁30g/L,30% 的过氧化氢30ml/L,控制停留时间为1h。

  所述步骤(4)第一次生化处理中,控制缺氧池内溶解氧0.1~0.5mg/L,在缺 氧池中加入硝酸钾125mg/L,沉淀池回流至缺氧池水量与缺氧池进水量之比为 1∶1,水力停留时间24h。

  所述步骤(4)、(8)生化处理中的好氧池、第二好氧池内,通过微孔曝气控制池 内溶解氧量为2~3mg/L,去除部分COD,第二沉淀池、第三沉淀池回流至好氧池 水量与好氧池进水量之比为1∶1,水力停留时间32h。

  所述步骤(5)第二次化学氧化处理单元中,加入七水合硫酸亚铁15g/L,30% 的过氧化氢15ml/L,控制停留时间为1h。

  所述步骤(9)第三次化学氧化处理单元中,加入七水合硫酸亚铁15g/L,30% 的过氧化氢15ml/L,控制停留时间为1h。

  本发明的优点和效果在于:

  (1)再生聚酯废水经处理后出水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的三级排放标准。

  (2)技术方案或将友好,与蒸馏法相比,废水处理成本低、能耗低,提高了 COD去除率,避免了蒸馏法带来的危险母液不能处理的问题。

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